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時產(chǎn)50噸煤泥烘干機是主要用于烘干褐煤等的機器設(shè)備。該設(shè)備以往的干燥方式一般采用離心式機械脫水,設(shè)備昂貴,產(chǎn)能低,脫水幅度小,通常只能一次降水10%左右。尚存15---20%的含水量。該設(shè)備采取了將褐煤先破碎分散然后再熱力干燥的新技術(shù),使物料的干燥處理實現(xiàn)了連續(xù)化、工業(yè)化和自動化。經(jīng)褐煤泥烘干工藝處理后濕褐煤的水分可從25%~30%降到13%以下,用做燃料煤,完善煤炭洗選工藝,具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益及環(huán)境效益。
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我公司依靠新技術(shù)生產(chǎn)出的時產(chǎn)50噸煤泥烘干機,比以往的時產(chǎn)50噸煤泥烘干機工作效率提升了很多。因為不斷進(jìn)取,勇于面對一切困難,努力克服它,戰(zhàn)勝它,這就是生存的法則。所以時產(chǎn)50噸煤泥烘干機的工作效率方法,給大家一些建議,并給出一些改進(jìn)的措施。時產(chǎn)50噸煤泥烘干機工作效率低的原因分析。
1、燃燒工藝問題:烘干機原采用人工加煤,這樣進(jìn)入燃燒室的煤燃燒不充分;燃燒供熱過程不穩(wěn)定,熱效率低。另外清渣時也使進(jìn)入烘干機的熱量收到波動。
2、布料不均:由于烘干機內(nèi)周向L型揚料板布料不均引起空洞,導(dǎo)致燃燒室進(jìn)入的熱風(fēng)沒有與物料產(chǎn)生熱交換就排出,熱效率降低。
下面根據(jù)不同的問題采取不同的解決方法:
1、燃燒工藝改進(jìn)措施是:增加燃燒器,在現(xiàn)有烘干機爐膛外增加一個多用旋流噴射煤粉燃燒器。由磨煤噴粉機把煤粉磨細(xì)切向噴進(jìn)燃燒器內(nèi)燃燒,鼓風(fēng)機分幾道切向進(jìn)風(fēng),進(jìn)入燃燒器的煤粉渦流旋轉(zhuǎn),這樣煤的均勻性好,還可連續(xù)加入充分燃燒而且不用清渣。
2、布料不均改進(jìn)措施是:在現(xiàn)有烘干機內(nèi)增加X型揚料板,X型揚料板在烘干機內(nèi)分層排列,物料首先由周向L型揚料板帶起一定高度,然后拋落到中部X型揚料板內(nèi),物料從上層再次拋落到下層的X型揚料板上,烘干機從而形成層層拋落揚料,延長另外物料在機內(nèi)停留的時間,增大了揚料與熱空氣交換的機會,從而提高時產(chǎn)50噸煤泥烘干機的效率。
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